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常見問題
在鋼鐵企業動力廠的生產過程中,會產生大量的煤粉,這些煤粉作為寶貴的資源被循環利用,可以為鋼鐵企業創造巨大的經濟效益。河北鋼鐵集團舞鋼動力廠多年來不斷探索煤粉的利用途徑,形成了提高煤粉利用效率的“三步走”。自2008年以來,該廠先后建設了煤粉處理生產線、型煤加工生產線、爐渣回收生產線。通過塊煤分級入爐、型煤入爐以及爐渣分選入爐等途徑,他們實現了煤粉資源全部利用,2009年實現煤粉資源挖潛增效1.07億元,不僅大幅度降低了生產成本,而且使煤粉完成了從“粗糧”到“細糧”的嬗變。
實施煤粉三級篩選,下腳料成了香餑餑
從2006年開始,煤炭價格從400元/噸一路攀升至1200元/噸以上,這導致舞鋼煤氣、水煤氣的生產成本大幅度上升。由于煤氣發生爐和水煤氣發生爐都對煤炭有一定的粒度要求,發生爐只能使用經過篩選的塊煤。在篩選過程中產生的大量煤粉如何處理,成為該廠亟待解決的問題。
當時,該廠水煤氣發生爐每天使用外購煤800噸,經過篩分之后,每天可產生小于25毫米的煤粉約300噸。由于不符合發生爐的用煤要求,這些煤粉全部被作為廢棄物賤賣,每噸損失六七百元。針對這種情況,該廠技術人員認真研究了煤氣發生爐的特點,設計出了一套煤粉篩分系統,將煤粉篩分成15毫米~25毫米、10毫米~15毫米、6毫米~10毫米和6毫米以下等4個粒度的煤種,全部用于煤氣發生爐和水煤氣爐生產。目前,該廠不僅消化了此前堆積多年的2萬余噸煤粉,還幫助其他單位篩選購進的原煤,各需所取,實現了雙贏。
在對煤氣發生爐的改造過程中,該廠不斷創新。之前,該煤氣發生爐只能燃燒粒度在13毫米~25毫米的塊煤,水煤氣爐只能燒粒度在25毫米~75毫米的塊煤。為了使煤氣發生爐能夠消化6毫米~10毫米、10毫米~15毫米粒度的“細糧”,該廠對煤氣發生爐進行了改造。他們利用原生產系統的煤粉倉、吊車等設備,在原有設備上,設計制作安裝了雙層直線振動篩。通過多次試驗和生產參數的調整,這兩種粒度的塊煤在煤氣發生爐應用獲得成功,改變了13毫米以下塊煤在大直徑固定床煤氣發生爐上不能使用的傳統觀念,并且達到國內先進水平。
型煤試燒成功,發生爐吃上“細糧”
發生爐對原料煤的力度、機械強度、熱穩定性、化學活性、濕強度等指標有較高的要求,所以,在篩分過程中產生的小于6毫米的煤粉不能直接入爐使用。為此,該廠決定將這些6毫米以下的煤粉制作成型煤,實現煤粉的第二次利用。
制作型煤的關鍵在于掌握黏結技術。該廠技術人員主動了解學習國內先進煤炭企業的成功做法,結合自身的實際情況,為動力廠試制型煤做好了充足的技術準備。根據舞鋼外購煤的特點,該廠選用褐煤作為黏結劑的主要原料。經過幾次試驗,型煤的直徑從40毫米~50毫米變為20毫米~30毫米,不僅滿足了水煤氣發生爐的要求,還滿足了煤氣發生爐用煤的要求。
在水煤氣發生爐的實驗過程中,有時1天就翻爐數次,影響了生產順行。為了保證生產穩定運行,該廠不斷對水煤氣的操作工藝進行優化,結合爐型較大和要求燒型煤的實際情況,將水煤氣爐生產循環周期由183秒鐘縮短至175秒鐘,后來又縮短到153秒鐘,使爐況更加穩定,同時調整上吹蒸汽、下吹蒸汽以及鼓風的時間和使用量,使水煤氣的爐況更適合使用型煤,基本杜絕了翻爐事故的發生。
煤氣發生爐由于料層高度和布料不均等,在使用型煤時出現出口溫度高、熱值下降等問題,該廠技術人員對9號煤氣發生爐進行了改造,由加煤機下料改為四孔布料,在試驗中逐步增加型煤使用量,使用型煤達到70%以上,較好地保證了產量,并且煤氣熱值穩定在5.6兆焦/立方米。
爐渣分選再利用,物盡其用
在煤粉利用的問題得到了解決后,該廠進一步做足循環經濟,把生產副產品———爐渣———作為挖潛目標。該廠每年產生爐渣10余萬噸。由于燃燒不充分,爐渣中碳含量在30%左右。如果把含碳的爐渣進行分選再利用,仍會產生巨大的經濟效益。
為此,該廠對爐渣中的含碳量分布進行了認真分析,發現粒度較大的渣塊含碳量較低,大于50毫米的大塊渣只有3%左右,分離價值低,而小于10毫米的粉渣中的含碳量在10%以下,且不便分離。因此,技術人員在爐渣分選設備上設置了兩道振動篩,分別除去大于50毫米和小于10毫米的爐渣,將剩余的爐渣通過洗汰機進行再次分選。據測算,經上述工藝分離出來含碳爐渣碳含量大于55%,揮發分含量在1%左右,能夠滿足氣化用煤要求。目前,該廠每天處理爐渣200噸,可分離出35噸含碳爐渣,全部用于煤氣發生爐生產。
從“粗糧”到“細糧”的嬗變,改變了舞鋼動力廠水煤氣、發生爐只吃塊煤的原料結構,也使煤粉資源得到了充分利用,在降低污染環境的同時,為企業帶來了經濟效益。
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